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【维修】刚性功丝断丝锥故障处理过程一例


故障现像:刚性功丝时出现断丝锥(以前都可以正常加工,突然出现此故障),出现 740号刚性功丝超差报警。

故障分析:应该是转速和进给速度不匹配造成的

故障维修过程如下:

1.出现故障后停机走空刀,观察机床运行没有发现什么异常情况。从新装料进行加工,在加工过程中还是会出现断丝锥现像并报警。调整了相关参数后继续加工,同样出现丝锥折断现像,只是不报警了。


2.没有办法公司联系了机床生产商,联系后派人调了几个参数如下:

参数4065-4069 、5281和5282等于参数5280里的值(这个几个参数不知道什么意思,参数手册里面没有找着)

改过参数过后加工工件测试一切正常,不断丝锥也没有报警。

3.好景不长故障又出现了,怀疑机械有问题,运行时观察后发现Z轴的配重支架有一边有松动现象,重新功丝后拧紧故障又消除了。

4.做了一个多月故障又出现了,又重新找问题。最后怀疑主轴转速有问题(没有仪器测,肉眼看没办法)。

在MDI方式下执行

M03 S200

G04 X10.

M05

M03 S6000

G04 X10.

M05

最开始没有问题,但多执行几次后发现在切换6000转时,主轴启动很慢(转速由慢到快、而且慢转时间还挺长的),但是系统转速显示已经到达了6000转,(当时有点傻呼呼的给认为这个是电器上的问题“为了节约成本把主轴转速编码器给咔嚓了,只用了电机自代的编码器”)

最后打开主轴变档齿轮箱检查发现,里面有一个齿轮在轴上打滑了,拆下后发现这个上面根本就没有使用键和键槽,用的一种过盈配合(具体工艺不明白),拿到工具车间重新做了键槽和键,装上去后故障消除,正常使用了小半年了。

总结:

1.这类故障如果没有轴的报警,首先应查找主轴相关问题,确保主轴的转速正常。

2.应该仔细观察机床运行状态和各部件的状态有无异常。(其实当时仔细点会发现,回退丝锥时把工件给提起来了,改参数这些也就不用白忙活了,毛糙了点)

3.在实际加工中还应该注意一个问题,那就是加工的底孔,如果太小也会断丝锥。


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