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840D龙门加工精度及光洁度超差问题解决方法


加工自动编程序时,出现机床抖动、加工精度及光洁度超差问题。处理步骤如下:

1、拆除X/Y/Z轴防护,检查各轴丝杆及轴承,导轨润滑情况。

2、用户千分尺检查各轴在光栅尺反馈、电机编码器反馈情况下的反向间隙。

在光栅尺反馈时,X/Y/Z轴反向间隙均为0,在电机编码器反馈时,X/Y/Z轴反向间隙均不超过0.01MM。

3、进行驱动优化:

在没有优化前,用R100MM、F3000的圆度检测,发现半径有0.032MM的误差,同时在0度和180度处有尖角(突起)。

修改X轴的MD32520,由30改为50,再用R100MM、F3000的圆度检测,发现半径有0.017MM的误差,同时在0度和180度处有尖角(突起)减小。

4、试加工用户自动编程的程序,在加工过程中机床抖动,加工光洁度差,结果如下图:

分别对X/Y/Z轴进行JERK优化:

最后结果:

X/Y/Z轴MD32400:0改为1

X/Y/Z轴MD32420:0改为1

X/Y/Z轴MD32430:1000改为30

X/Y/Z轴MD32431:10000改为10

X/Y/Z轴MD32432:10000改为10

X/Y/Z轴MD32300:0.5改为0.8

同时,在用户加工程序里将G64改为G642。

最后加工结果如下图示:

用户检测结果,圆度半径和光洁度均符合要求。

建议,针对所有用于模具加工的机床,一定要进行加加度(JERK)优化,出厂时增加用自动编程加工程序检测,目的在于检验机床优化情况。对于西门子840D/840DSL模具加工用户,一定要增加“COMPCAD”选项功能。


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