您好,欢迎来到中国企业库   [请登陆]  [免费注册]
小程序  
APP  
微信公众号  
手机版  
 [ 免责声明 ]     [ 举报 ]
企业库免费B2B网站
搜产品 搜企业
客服电话:400-000-8722

【技术专家答疑办公室】CCC及其它ITCC系统问题一对一




青青子衿_
特长:机组相关的自动化控制。
工作经历:96年开始从事机组控制系统工作至今。




概念问题:

ITCC不是必须是SIS系统,ESD肯定是SIS,机组控制不属于SIS范畴。

CCC不同于其它家的产品。

先说硬的:

有些人总是喜欢把CCC的硬件和TRICON,ICS,HIMA等对比,其实这是没有可比性的。

TRICON,ICS,HIMA的硬件都是偏重安全系统,CCC至少现在是不做安全系统的,要SIL认证做什么。

TRICON和ICS最老的硬件都是出自AUGUST公司,结构是一样的,TRICON的结构至今没有改变过,早已过时,至于为啥过时,以前讨论过N回了,不再多说;ICS至少还在更新中。

为什么说CCC老是和HIMA搭配?原因是:从97年开始TRICON进入中国,以沈鼓为首,康吉森为辅,开始大力推广TRICON产品,当时TRICON在国内只用在机组控制上,渐渐ESD项目的广泛应用,TRICON开始将ESD与机组捆绑,这就形成了ITCC+ESD同在一个系统的模式。实际上,国际上的做法是完全分开的,即使用同一家的产品,机组控制和ESD也是分开的两个控制器,不会集成在一个控制器中,非常不利于安全,而且对控制器的要求非常高。因此,没有任何一个标准规定,ITCC+ESD必须在一个控制器中或是用同一家的产品。


CCC公司从来都只是做机组控制,不参与SIS系统,HIMA也只是做SIS的,想做机组控制也是因为国内市场这种形式所逼,真难为它了。

CCC是从来不想做SIS的,不是CCC的硬件不行偏要勉强做ITCC+ESD。

CCC是可以做ITCC的,温度,变送器等采集没有问题,自己可以编写逻辑,国内现在有不少用户已经用了,只是不能做安全系统。

目前一个项目中只要有机组和ESD,就要求控制器厂家必须有SIL认证,这是什么逻辑,难道不知道机组是不用SIL的吗,难道不知道机组和ESD完全是分开的吗。


再说软的:

TRICON,ICS的机组控制都来自于MICON公司的技术。北京的麦肯威尔是MICON的国内代理,很早以前就进入中国了,但一直没做起来,micon目前国际上还在做,但好象不是太景气。HIMA的在国内的机组程序原来想用国内一家公司的,据说买一套要10W,但国内那家公司的水平,哎,我有幸了解过他们的程序。虽然买来了,但一直没用。后来HIMA内部有人开发了点程序,不知道效果怎么样。


CCC的机组技术不用多说了,对于天然气,PTA这种复杂控制,没有哪家公司能比得上。国际80%的机组是CCC做的。CCC是完全从工艺角度来分析和实现机组控制的,而不是单纯的为了保护机组。

WOODWARD的系统是个好东西,可做ITCC,机组控制水平一流。国内目前用的不多,但好象最近有点活跃。

GE的机组控制是CCC的相关人员给开发的,算法和CCC基本上是一样的,对于GE自己的机组(新比隆)来说,控制上没得说,包括负荷分配,解耦等。用的控制器多数还是普通的PLC,比如GE,AB的。他们的程序和参数是针对自己的机组优化过的,不知道应用在其它厂家的机组上效果怎么样。

喘振算法:

所有厂家的基础公式都是一样的,简化流量和简化压头的算法。不同的地方在于后面的变化 。

TRICON,ICS目前的算法是喘振点和工作点用流量来算,都和最大流量比。

CCC和GE是一样的,喘振点和工作点直接用差压来做,流量只是显示用,工作点不和最大流量比,而是工作点和喘振点比。

1.用差压比用流量的优势在于,不用考虑你的节流元件。

2.和流量比的缺点在于,不管你的最大流量是用的压缩机的最大流量,还是用的节流元件的最大流量,这个最大流量都不是精确的,选择不准确,直接影响到防喘振裕量。

工作点和喘振点比,这个值是准确的。

ICS好象准备调整成CCC这种方式,woodward的算法我没搞到,听说也是CCC这种方式。


一对一答疑

问:楼主的很多判断和想法是对的。我也不反对用CCC来做控制,但用户不希望把一个完整的机组控制联锁分开来招标,所以要求合在一起实现机组控制也是没有问题的。

一个公司,要针对用户的需要方向开发出符合需要的设备,这才是一个公司能壮大的要素,一定要了解用户的需求是啥样的,在保证性能基础上,简单就是完美,而不是去说别的公司做的不对。康吉森的发展正是迎合了这个需求。

难道过了几年,国外的公司就不会想到用康吉森系统的这种模式?我不相信他们不希望简单化。

我更喜欢GE的mark vi对燃机实现一键启动就不管的模式呢,可是CCC、康吉森、ICS啥的就是没有

答:这里再重复一下:TRICON和ICS的硬件是买的同一个公司的,AUGUST,这个公司是叫ABB收购的,ABB的三重化系统也是这个公司开发的,只开发硬件而矣,这个硬件平台就是个安全系统平台,至于能做什么,得看软件。TRICON的硬件适合做ESD,F&G,因为有SIL认证,还适合做铁路,因为三重化,还适合做机组,因为从MICON公司买的机组控制软件包。

CCC的硬件是自己开发的,因为CCC只做机组相关的,所以不会搞那些SIL认证,也不会搞三重化。为了配合机组控制的高速响应,CCC的CPU是多线程多任务的,就是说里面有三部分程序是并行执行的,一个是普通的逻辑,用于性能控制,负荷分配等,也可以做联锁啥,一部分专门用于防喘振,一部分专门用于调速,防喘振部分的程序执行周期是20ms,调速是50ms,这三部分程序是同时执行的,不是象普通的那样,顺序执行。关于这一点的关键性,我们可以单独讨论。


CCC不会过多的和你谈它的硬件,因为硬件没什么好谈的,他和你谈的都是你的工艺问题和它的工艺优势。

TRICON,ICS为什么要和你谈硬件,因为它的机组控制实在是没什么可谈的。程序我都能默写了,更别说他们自己人了。他们几乎所有的机组都是那套程序,只是不同的人,哪个更懂些机组,哪个就会写的规范一。

至于软件方面,就不多说了。

还有一点,对于复杂工艺,比如象乙烯三机的丙烯制冷这种多阀机组,象管线,PTA这种对于非常看重自动和扰动的工艺,除了CCC,没有一家敢做。CCC是从工艺角度帮你处理机组的问题,比如你的冷却器安装位置,阀门安装位置,阀门的计算和选择,等等。

还是那话,你花钱买了一套不合适的系统,就是为了大家全这么用?就是为了集成在一起?


问:上面的几个论述,我是不是可以说,CCC对速度控制器、防喘振控制、抽气控制器、出口压力控制(压缩机性能控制器)及负荷分配控制这块,经验很丰富,虽然不赞成CCC常说的可以用于现场做喘振试验;但硬件这块与其他系统比较,还处在以前那种老系统的状态?尤其是FTA

答:关于喘振测试我是这样看的。机组厂家给出的性能曲线是预期的,只是个计算值,这个值都会偏大,实际上的喘振线会小于这个预期的,喘振测试是为了测出这个实际的喘振线,从而增加工作区的范围。喘振测试还有一个用途就是,在你不知道喘振线是多少的时候,可以测出来。如果是人为来做,哪个机组厂家或用户敢做。

CCC做这个喘振测试不会直接将这些参数用到实际中的,是个带模拟的过程。


问:TRICON的机组保护确实和SIS挺像的。

但是用着也不是那么不可接受的啊 我们单位的没有用CCC 运行的也还不错

我想问一个问题:如果说机组和ESD是相互独立的 那也就是 我要上2套系统 会不会重复啊

答:不会重复啊。ESD是SIS,机组不是SIS,可以不用安全系统。

ESD可以用安全系统来做,机组就随便了,如果精度不想达到很高的话,普通PLC都行。成本都降下来了。用PLC做机组的,国内遍地都是。

ESD和机组分开的好处是,ESD系统的故障,不会影响机组的运行,同时少了ESD,程序自然会少,执行周期自然会快。除非不重视这个响应时间。

不知道从什么时候,开始鼓吹的ITCC要用安全系统了。

国际上的项目都是ESD和机组分开的。


问:为何CCC敢说自己喘振这块做的最好,除了控制方案外,还通过现场实际的喘振测试方式,来修正参数,使设定值更符合每台机组的实际要求。而其他系统没这个机会?当然,作为用户,我们是不会允许CCC这么做的。

还有这个FTA的小卡,让我想起10几年前用到的MODECELL啥的那个系统,也是用这种I/O小卡,故障频率很高,所以一直想了解使用情况和性能。不然可不敢轻易用啊。

答:CCC的喘振测试有自己的方法,自动修改防喘线斜率,这个不是一两句能说清的,主要是配合CCC的控制算法来做的。其它任何家的产品是没有这个功能的,因为都有是专业搞机组控制的。


问:1、喘振控制及设备影响:

a、所有机组的喘振控制都有问题,鬼子的相对轻一些,但容易造成四回一防喘阀故障,轻微存在喘振,一直存在这样的问题,更换阀门也不行,阀门选型有问题还是工艺计算以及配管都有问题?但总体来说,将就用也还能过,毕竟喘振的程度,轻微度,但如果工艺操作工是生手,好吧,认了吧;

b、采用ITCC控制的四大机组喘振一塌糊涂,只要工艺稍微波动,绝对喘振,该开的,经常打不开,或者是打不开不及时,结果喘振了,然后又猛开,尤其是合成气压缩机,问题是手动强行开几次之后,就一直内漏,后来不得已把防喘振阀设定成:靠近喘振线饿,阀门预开度放在3~5%,这么做是基于实际操作时,从0%开到1有效果,但是从1%开到3%再开到5%,完全没感觉,可一旦过了5%一下子量就很大,然后又回落到很低的流量,知道继续开到7%才算稳定了,这问题一直没搞定,反正对于喘振控制,集体算法我不懂,但是这里面肯定有问题。喘振控制线设置余量为10%,如前面所说,方面亲历仪表副总牵头调整所谓的防喘振控制,其实就是拿测量到的流量(自然带了温压补偿的)对比表的流量量程,改了表,也就是换了表的量程,结果是现场实测振动都有变化(都不需要拿振动检测仪器检测了,站在机组旁边明显感觉振动变大),防喘振画面上显示离喘振线还很远,目测距离得有30%以上,而又改之后,任何工况下都看不到运行点了,实在是太过原理喘振线,距离得有80%~100%,而且运行点跳动幅度很大,正常平稳运行下跳动值在30%左右,我只说现象,为解决问题,请了建厂时来自新加坡的ITCC的所谓牛人折腾了十几年,结果是翔一样的,非常悲催。显示没喘振的,实际是压缩机轴位移都联锁了,拆机发现轴位移探测探头背帽直接被顶歪,还有个缺点,前端工序工质变化之后,流量计算严重失准,同样造成压缩机轴位移探头背帽被顶歪,当然也联锁跳车,但是流量监测以及喘振控制显示一直没问题。

2、调速:

a、woodward很精确,指哪打哪儿,但确实是分开系统控制。只能说开车的时候相对麻烦点,但是相比较运行期间的操作烦恼,只能是羡慕嫉妒恨了。

b、ITCC的调速一直是个问题,突出的有:转速和抽汽量一直不稳,不稳的程度达到机组喘振,有一台干脆抽汽功能废掉,神奇啊。仪表所谓调节就是把抽汽阀PID调整,每次调整后的几个小时是有效果的,但是转速还是波动,过了一定时间,还是涛声依旧。现场实际调节汽阀形成跟室内总是有偏差,而是偏差越来越大,不得已接着调整,调整完之后好一点,然后,哎,继续高唱涛声依旧,就算是机组做静态试验的时候,这个问题也凸显,确实不大明白为啥。

3、其他小问题:

轴承温度、振动、轴位移监控经常失准,搞过几次跳车,实际工况是没问题的,这算是硬件问题?

4、强调一点:本厂仪表自控人员确实专业水准不足,另一个要命的地方在于:拒绝联系工艺和设备,这我认为无法做好仪表控制。

出于某些异想天开的目的,偶也想知道机组控制系统这块的道道,当然,基础太差,隔行如隔山,偶一直在学习,希望各位指点……

答:1.防喘裕量的问题,这个裕量不是瞎设的,要分析整个工艺管网的滞后时间,这里包括了冷却器位置对回路的影响,冷却器的位置非常关键。裕量设置小了,起不到防喘调节的作用;设置大了,减小了安全区,同时工作点的波动会提前引起阀门动作,导致工艺发生了不必要的调节。

2.工作点的计算:TRICON和ICS常用的算法是和压缩机相应级的入口的最大流量比,这个最大流量有时候会选择机组厂家计算出来的最大流量,这个还能准点,但有时候这个最大流量压缩机厂家是给不出来的。和差压变送器的最大刻度流量比,这个就有点扯了。变送器是随时可以换的,量程不关键。工作点计算还要看你的节流元件是在入口,出口还是级间, 公式是不一样的。

3.你的系统没有退守策略,仪表信号没有了,工艺就完蛋。

4.如果是不带抽汽的汽轮机,TRICON里的调速还是非常稳的,我做的时候,转速误差正负2转,基本上是稳定不动的。如果带抽汽,还真不知道哪个现场能把参数设置明白,其实TRICON里是有性能和喘振解耦的,但功能相对有些简单。

5.一台压缩机如果有多个防喘阀,这几个阀是必须要做解耦的,就是说一个阀门动作,要让其它阀都知道,并且做出响应。不然有一个阀动了,就全体动,越动越乱,最后只以手动重来。

6.一般的厂家性能控制基本上是假的,通过出口压力调汽轮机转速,不知道哪家敢投自动。这个要和喘振解耦,两个控制是互相制约的,性能控制会加速喘振的发生。不论什么情况,调性能时,喘振阀都不能开。

7.最后替搞仪表的说一句,我的用户中,搞仪表的人还熟悉机组,真的不是很多,即使熟悉,他们也不是开发人员,不可能给你改程序,尽量理解一下仪表维护人员,程序不是他们做的,不是所有仪表人员都能查程序的。

答:1.防喘裕量的问题,这个裕量不是瞎设的,要分析整个工艺管网的滞后时间,这里包括了冷却器位置对回路的影响,冷却器的位置非常关键。裕量设置小了,起不到防喘调节的作用;设置大了,减小了安全区,同时工作点的波动会提前引起阀门动作,导致工艺发生了不必要的调节。

关于防喘裕量的设置,我不知道专业的作法怎样,只说说偶们厂的做法,工艺班组提出不合理了,说实际没喘振,看看在线监控的振动都很稳定,说是不是防喘振裕量不够,太近了,(特别是合成器机组,由于牵扯到段间有分子筛,相当于机组中间引出一回路,可理解为防喘阀打开了),合成机组每次倒分子筛都很痛苦,各种加减负荷调整,甚至是前有工艺放空,后面工序跟着减负荷,然后防喘阀还是打开了,这事厂领导非常重视,绝对的事关产量,在国企,产量是唯一的指标,所以,仪表控制副总牵头探讨,有幸参与过程,结果是没有计算,范范说一通之后,把裕量从10调整为15,一直不理解为什么这么做,本身汽轮机还有硬伤,各方面联想之后就这么做了,实际是不是喘振,谁也不敢说,反正没有数据支撑,后来前端原料出现中断,真的喘振了,结果防喘阀不动。。。悲剧了。

重点在于:喘振是实实在在的,应该是有确定数据的,沈鼓的厂家资料绝对是没参考意义的,那么ITCC给出的喘振及其控制线,怎么来?我觉得距离客观实际值还差得很远。

2.工作点的计算:TRICON和ICS常用的算法是和压缩机相应级的入口的最大流量比,这个最大流量有时候会选择机组厂家计算出来的最大流量,这个还能准点,但有时候这个最大流量压缩机厂家是给不出来的。和差压变送器的最大刻度流量比,这个就有点扯了。变送器是随时可以换的,量程不关键。工作点计算还要看你的节流元件是在入口,出口还是级间, 公式是不一样的。

就是拿到测量值跟相应的段的入口流量表的量程的比值。这种做法,偶也觉得缺乏科学依据。

3.你的系统没有退守策略,仪表信号没有了,工艺就完蛋。

是滴,甚至超速保护也只有电子超速保护,没有机械超速保护,所以,原始试车玩了一把大的,正是因为调试人员把某机组的转速算法模块搞错,造成机组严重超速飞车,整套轴系转子全部报废,就是说实际转速远超超速跳车值,但是,因为算法的问题,所以……

4.如果是不带抽汽的汽轮机,TRICON里的调速还是非常稳的,我做的时候,转速误差正负2转,基本上是稳定不动的。如果带抽汽,还真不知道哪个现场能把参数设置明白,其实TRICON里是有性能和喘振解耦的,但功能相对有些简单。

多阀防喘振需要解耦,还有一个就是凝抽机组的调速一样需要解耦。

5.一台压缩机如果有多个防喘阀,这几个阀是必须要做解耦的,就是说一个阀门动作,要让其它阀都知道,并且做出响应。不然有一个阀动了,就全体动,越动越乱,最后只以手动重来。

6.一般的厂家性能控制基本上是假的,通过出口压力调汽轮机转速,不知道哪家敢投自动。这个要和喘振解耦,两个控制是互相制约的,性能控制会加速喘振的发生。不论什么情况,调性能时,喘振阀都不能开。

7.最后替搞仪表的说一句,我的用户中,搞仪表的人还熟悉机组,真的不是很多,即使熟悉,他们也不是开发人员,不可能给你改程序,尽量理解一下仪表维护人员,程序不是他们做的,不是所有仪表人员都能查程序的。

其实普遍的问题还在于某些企业作风,啥年代了,还搞愚民做法,自己不懂,霸占资料,还不让别人坚持对的。首先观念就有问题,其次,系统供应方技术是否过关,现在看来,很多东西,国内就成了试验场一样,近期明显的莫过于煤化工中的壳牌炉,关键点也是国内创新没有,而各种愚昧做法造成了甚至都用不好,前期评估、审核技术选用的时候基本是不懂行的所谓领导拍屁股决定的,这个说远去了。

有幸最近参与一个化工电力项目,对比下燃机发电机控制技术和化工的,感慨很多……


青青子衿_老师活跃于海川化工论坛生产大区控制系统交流版,有关CCC及其它ITCC系统的技术问题欢迎前去咨询:http://bbs.hcbbs.com/thread-1235418-1-1.html 本文由王天泽编制推荐。



海川化工论坛是一个以化工工程设计建造、生产技术、生产管理、职场交流等为主要内容的,涵盖石油化工、机械设备、煤化工等全部大类的化工技术交流社区,现有注册会员100万,日均访客6万以上的大型交流社区,欢迎你的加入http://bbs.hcbbs.com




郑重声明:以上文章来源于网络,版权归原作者及其所在单位,其原创性以及文中陈述文字和内容未经(企业库www.qiyeku.com)证实,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。若本文有侵犯到您的版权, 请你提供相关证明及申请并与我们联系(qiyeku # qq.com)或【在线投诉】,我们审核后将会尽快处理。
会员咨询QQ群:902340051 入群验证:企业库会员咨询.

新的文章
 

海川化工网

微信号:hchgcn
功能介绍:海纳百川关注号